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导热油加热器化学清洗:

碱洗和酸洗两步法工艺:排出导热油***蒸汽吹扫滞油***碱性清洗剂***水冲洗***酸洗***钝化***完毕。 原理:碱性水基清洗剂对油质中温积炭处理效果-,但处理后试件内壁仍残留有致密石墨化高温积炭层,因此须经过进一步的酸洗除去,以避免残留碳层影响导热油及传热效果。碱洗、酸洗两步法清洗工艺用于热媒炉及管道积炭,具有清洗率高、清洗温度较低、无1毒、清洗成本低的优点。该法虽能清除垢层,但工艺繁多,存在着酸碱腐蚀,缩短机器寿命,会造成二次污染,并且要在导热油炉停车的情况下进行,影响生产。原理:碱性水基清洗剂对油质中温积炭处理效果-,但处理后试件内壁仍残留有致密石墨化高温积炭层,因此须经过进一步的酸洗除去,以避免残留碳层影响导热油及传热效果。





导热油加热器若出现异常怎么办?

异常4:液相热载体炉出口温度低,供热量不足,而排烟的温度超过300℃。

原因:引风不足使燃烧强度不够,造成排烟温度低。

处理:及时吹灰。着重检查炉后部出渣机水封、除尘器出灰口等处是否封闭好,有无冷风大量漏入。

异常5:过滤器前后压差增加,泵入口压力下降时,

原因:可能是滤网阻塞。

处理:开通旁路,将过滤器拆卸清洗。

异常6:炉排停止转动。

原因:链条太松,与链轮啮合不好导致,或者是因链轮磨损-,与链条连接-造成的。

处理:调整两侧的调整螺丝,将炉排拉紧,若仍不能正常转动,则需要调换链轮。




导热油电加热器用壳管和板式换热器


对数平均温差大,末端温差小:在导热油电加热器的壳管式换热器中,两种流体分别在壳程和管程内流动,总体上是错流流动,对数平均温差修正系数小而板式换热器多是并流或逆流流动方式,其修正系数通常在0.95左右。此外,冷、热液体在板式换热器内的流动平行于换热面.无旁流,因此使得板式换热器的末端温差小,对水一水换热可低于1℃,而壳管式换热器一般为5℃。电加热导热油炉的设计压力应比1高工作压力略高,并且应不小于安全阀的开启压力。

   容易清洗:框架式板式换热器只要松动压紧螺挂,即可板开板柬,卸下板片进行机械清洗,在需要经常清洗设备的场合使用十分方便。

山东德州北工机械制造有限公司拥有-的设计能力和制造工艺。-的加工设备、完善的检测手段及健全的-管理体系。秉承“客户就是-”的经营理念。严格控制生产的全过程,使产品始终处于同行业的-。







电加热器配电盘的操作说明


配电盘的操作

  1.检查-各线路-连接。

  2.合上总断路器qf11及隔离开关hs1,系统得电处于可运行状态。

  3.-电加热器各连锁点均符合要求,面板急停按钮处于正常状态。

  4.系统由温控表 st1 实现主控,按加热器面板上的 sa1,则加热器启动,接 触器吸合,同时 st1 输出 4-20ma 功率信号对加热器进行调功,要停止加热 器则按 sb1.为方便用户现场操作,控制柜面板上设有一急停按钮 sc1,当该 按钮在弹出位置(断开),加热器无法启动。⑵.脱水阶段:90~110℃范围内是驱赶系统内残存水份和有机热载体所含微量水份阶段。






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